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http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/234
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Título : | Análisis y evaluación del cambio de diseño en una planta de bio-combustible móvil |
Autor : | Avila Burgos, Matías Ignacio -- matavila@alumnos.ubiobio.cl Remaggi Martínez, Yohnny F. -- yremaggi@alumnos.ubiobio.cl |
Palabras clave : | PLANTA DE BIOCOMBUSTIBLES-DISEÑO BIOCOMBUSTIBLES-PRODUCCION |
Fecha de publicación : | 31-ago-2015 |
Resumen : | En este seminario de título se analizarán y evaluarán los cambios efectuados
en el diseño y en la construcción de una planta de bio-combustible móvil, que
desea producir bioaceite. Para esto se analizará la clasificación de los biocombustibles,
las que corresponden a cuatro generaciones, siendo la segunda
generación la utilizada, debido a que dentro de ésta existe un proceso conocido
como pirólisis que sirve para obtener este producto, por medio de materia prima
que procede de los residuos agroindustriales o forestales compuestos por
celulosa, que corresponden a la biomasa primaria. También se estudiará y
analizará el funcionamiento de los equipos de proceso, para luego realizar una
evaluación de los cambios en la planta. Producto de estos se producen
alteraciones económicas, por lo que se determinarán los costos relacionados con
los materiales para la construcción de la planta, incluyendo los equipos
comerciales y los aspectos generales.
El proceso de pirólisis específicamente es el de “pirólisis rápida”, del cual se
obtienen tres productos, el ya mencionado y principal que es el bioaceite, y dos
subproductos que son el carbón y los gases no condensables; de estos se desea
obtener 500 (kg/h) de bioaceite, 107,14 (kg/h) de carbón y de gases no
condensables 107,14 (kg/h).
Al realizar las primeras pruebas de producción de bioaceite, se observó que al
momento de ingresar los gases al intercambiador, que provienen del reactor de
lecho fluidizado (donde ocurre la pirólisis), éstos debían cambiar de fase gaseosa
a líquida, pero esto no sucedía, ya que pasaban directamente a una fase sólida,
producto de un cambio brusco de temperaturas, formando una capa de alquitrán
que obstruían los tubos del intercambiador, impidiendo el paso del bioaceite que
se formaba, éste fenómeno es conocido como craqueo.
Por lo descrito anteriormente, se llegó a la conclusión que el intercambiador de
paredes secas no era la mejor manera de hacer condensar los gases, por lo que
se optó por diseñar un intercambiador de paredes húmedas (torre de enfriamiento)
y modificar la función del intercambiador.
Al analizar los datos entregados por la empresa, para el funcionamiento de los
equipos de procesos, se observó que no se incluía el calor latente en la
condensación de los gases, debido a que el bioaceite que se obtenía, no cumplía
con las expectativas, por lo tanto no se tenía claro la cantidad de componentes
que lo formaban. Es por esto que se realizó un análisis de algunos componentes
conocidos del bioaceite, para incluir el calor latente en el cálculo de los gases
condensables, con el fin de llevar los resultados a lo teóricamente correcto. Al
realizar estos cálculos se observa el gran aumento del flujo de bioaceite a
recircular por el intercambiador, el calor a transferir en la torre de enfriamiento y el
coeficiente global de transferencia, donde estos aumentan a un valor cercano al
doble. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mecánica) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2012. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/234 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Ejecución en Mecánica
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